2025年,清水川能源緊緊圍繞“強化管理提質量、優化工藝創效益”的目標,在石灰石-石膏濕法脫硫關鍵環節實施一系列精準改進與技術創新,全年在折算基礎硫分條件下,石灰石粉耗同比降低1.14gkWh,累計節約石灰石粉約2.6萬噸,直接節約采購成本332.8萬元,取得了顯著的經濟與環境效益,為全年降本增效及利潤目標完成作出了積極貢獻。

強化源頭管控,筑牢質量基石
公司著力完善石灰石粉來料質量監管體系。一方面,升級檢測手段與監督機制,除內部實驗室常規檢測外,增加向西安熱工研究院隨機送樣校驗,確保數據準確可靠,并依據比對結果向供貨方提出明確質量改進要求;另一方面,引入技術監督手段,在石灰石粉卸車取樣關鍵點加裝監控攝像頭,實現取樣過程全程可追溯,確保每車取樣真實、有效,從源頭堵住質量漏洞。
實施工藝技改,挖掘系統潛能
針對脫硫系統運行工藝優化,公司實施了脫硫廢水處理系統技術改造。大幅提高了脫硫廢水的綜合利用量,日均增加消耗約800噸,在有效處置廢水的同時,顯著提升了全廠吸收塔漿液的整體品質。其中,漿液中氯離子年均濃度由16000mgL顯著降至10000mgL。漿液環境的改善直接激發了其化學反應活性,進一步提高石灰石粉的溶解與利用效率。
科學投劑增效,精準應對工況
在燃燒高硫煤或機組加負荷等脫硫系統運行壓力較大的階段,公司科學使用脫硫專用增效劑。增效劑中含有的氫離子及特殊活化成分,有效促進碳酸鈣的溶解與二氧化硫的反應速率,避免了因長時間維持高pH值或短時過量供漿導致的石灰石粉“包裹”現象與溶解率下降問題,實現了在復雜工況下石灰石粉耗的進一步降低。
下一步,公司將堅持“穩中求進、提質增效”的工作基調,持續深化脫硫系統精細化管理與技術創新,在鞏固現有成果的基礎上,進一步探索智能化管控手段,優化運行策略與物料協同,為保障機組安全環保穩定運行、推動公司綠色低碳發展注入持久動力。